简介:摘要:针对MTBE装置在2019年停车检修期间发现设备腐蚀较重的现象,通过对腐蚀原因分析,找出甲醇水洗系统和甲醇回收系统及脱轻系统含酸的主要因素,再结合MTBE装置的腐蚀特点,对设备自身材质进行升级以及生产工艺方面的优化改进,进而有效降低装置腐蚀,提出相应的应对措施,以减少对设备腐蚀对装置安全生产的危害,从而保证装置设备安全平稳长周期运行。
简介:摘要:近些年来,在炼油化工厂的MTBE装置中的硫含量的脱硫技术措施主要有两种,一种是原料脱硫,也就是通过液化气体的脱硫技术;另一种是产品的脱硫技术措施,也就是MTBE装置脱硫技术措施。从目前我们国家的实际情况来看,液化脱硫技术措施可以将MTBE装置中的硫含量降低到20%左右,以此来满足标准汽油的要求。但是仅仅可以满足京IV标准汽油的调和组分要求,对于京V标准汽油的要求,还是要选择MTBE装置产品的脱硫技术措施。为了使得液态烃以及瓦斯得脱硫效果可以得到有效的改善,同时,使得经过有效的脱硫后,液态烃以及瓦斯中的硫含量得到有效的降低,需要采取有效的措施。基于此,本文与脱硫装置的实际生产实际相结合,分析研究目前正在实行的脱硫技术,并针对其存在的问题提出相关的解决措施,以进一步提高液态烃和瓦斯气的脱硫效果。关键词:MTBE装置;脱硫技措;实施;应用措施
简介:摘要:MTBE作为汽油调合组分其辛烷值高,敏感性高,与汽油互溶好,目前仍是生产无铅、含氧、低芳、低烯的高辛烷值汽油的主要调合组分。某公司MTBE装置生产能力9万吨/年,产品主要用于清洁汽油调和,装置采用混相床+催化蒸馏组合工艺,以丁二烯装置产品抽余碳四和工业甲醇为原料,使用大孔径强酸性阳离子交换树脂为催化剂,在一定温度、压力下,甲醇与碳四中异丁烯组分在催化剂的作用下生成甲基叔丁基醚(MTBE)。MTBE装置在净化器、预反应器和催化蒸馏塔中,均填充大量的大孔径强酸性阳离子交换树脂,作为醚化反应催化剂。净化器在装置运行周期前、中期主要起到保护预反应器和催化蒸馏塔中催化剂的目的,在装置运行后期由于预反应器和催化蒸馏塔中的催化剂活性下降,净化器还要承担部分醚化反应的任务。为了进一步适应装置长周期生产要求,降低净化器催化剂更换频次,延长预反应器和催化蒸馏塔中的催化剂使用寿命,因此需要进一步研究催化剂失活原因。
简介:摘要: MTBE/1-丁烯是两种重要的化学产品,不论在生活中,还是在化学生产过程当中, MTBE/1-丁烯这两种物质都有着重要的作用。但是在利用设备生产 MTBE/1-丁烯的过程当中,由于一些原因,设备很有可能在这个过程当中被腐蚀。这种情况的出现,对生产设备产生的伤害是相当大的。一般在生产 MTBE/1-丁烯的过程当中存在着的腐蚀是由于在生产过程当中一些离子的脱落,造成液体的酸性增加,从而导致设备腐蚀的出现。为了帮助生产 MTBE/1-丁烯的设备可以利用的更久,降低生产过程存在着的腐蚀是非常必要的。在本篇文章当中,我们通过对 MTBE/1-丁烯实际的生产过程进行分析,探讨一下在的生产过程当中发生了腐蚀的部位以及腐蚀的情况,结合实际的生产过程出发探讨一下预防腐蚀出现的策略。