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24 个结果
  • 简介:中和站石灰罐下料系统能否达标排放废水至关重要。根据中和站废水处理的工艺要求,对罐体底部锥度、振动特性,振打控制进行改进,满足了正常的生产工艺要求。

  • 标签: 石灰罐 下料 罐底 振打器
  • 简介:本文以二厂区回水系统稳定、经济运行为切入口,阐述了回水系统运行中存在的凝结水管网中压力分布不均现象、凝结水回收管网中积水易结冰发生管道冻裂现象、换热站补水量大等问题,以回水泵房的凝结水回收至就近的换热站进行内部消化利用,剩余的凝结水经换热站内凝结水回收装置输送到凝结水集中回收点为原则,合理优化二厂区回收系统布局。从而实现最大限度利用回水,增强回水系统运行的稳定性、经济性和可靠性。

  • 标签: 回水系统 凝结水回收装置 凝结水回收管网 布局优化
  • 简介:详细介绍钢铁企业质量分析系统的功能,从ETL服务器、数据分析服务器、数据仓库服务器和存储、Portal应用服务器和WEB服务器、客户端等方面对系统硬件的设计进行探讨,以期为钢铁企业质量分析提供更多的支持。

  • 标签: 钢铁企业 质量分析 系统
  • 简介:以一台大型拉伸矫直机的主液压系统为例,对各个主要元件模型的获得方法进行了详细分析,并给出了泵控缸的数学模型和阀控缸的数学模型以及复合控制时采用比例泵或伺服阀进行补偿的方框图。通过将实际数据代入上述数学模型的计算,为类似复合控制液压伺服系统的设计和调试提供理论依据。

  • 标签: 复合控制 泵控缸 阀控缸
  • 简介:用二线制24vDc接近开关替代原接触式打滑检测装置,对接近体、相关检测及程序进行设计,并对实际应用中出现的问题进行改进,优化检测脉冲及Dcs控制逻辑,防止打滑检测信号误报引起皮带误停。防止了皮带长时间打滑引起的压料,保障了高炉供料,降低生产成本和劳动强度。

  • 标签: 皮带打滑检测 非接触式 DCS控制系统 接近开关
  • 简介:本文通过仔细研究PSB产品的外形特点,探讨了直径为25mm的PSB成品孔型、K2孔孔型、成品机架刻槽设计思路及采用的具体方法,成功的开发出25mmPSB孔型系统。经过试轧,轧出了外形尺寸符合国标要求的¢25mmPSB产品。

  • 标签: PSB 孔型系统 开发
  • 简介:因加热炉体老化严重和燃烧控制设备落后,经常发生“脱碳”“粘钢”和“拱钢”事故,严重影响产品质量、增加了生产成本。改造后,加热炉燃烧实现自动控制,不仅减轻了操作人员的劳动强度,而且实现了钢坯加热的优质、高产、节能、低耗及安全运行。

  • 标签: 炉温 自动控制 PLC
  • 简介:本文针对酒钢焦化厂弗萨姆法生产无水氨工艺装置位于HPF法脱硫工段之后容易引发的解析系统堵塞问题进行了分析,并阐述了相应的改进措施。

  • 标签: 捕雾 悬浮硫 解析 堵塞
  • 简介:在冷轧机组设备升级改造中通过新增液压设备冲洗工艺的改进,大大降低了物料成本。

  • 标签: 液压 安装 循环冲洗
  • 简介:针对热连轧弯辊窜辊系统存在的问题进行了优化设计,提高了板型控制精度。

  • 标签: 热连轧 弯辊 窜辊 优化
  • 简介:介绍了回转窑处理锌浸出渣系统的各生产工序,结合实际生产和工程设计经验,配料系统宜采用减压仓和湿式圆盘给料机,回转窑挥发系统需控制好反应温度,供风系统风压宜选择0.1~0.12MPa,烟气脱硫系统应充分考虑烟气量和温度波动的影响。

  • 标签: 回转窑 锌浸出渣 设计分析
  • 简介:结合7m顶装焦炉的工艺和控制要求,介绍7m顶装焦炉设备电气控制系统的构成、功能和特点等。7m顶装焦炉成套设备是太原重工自主研发设计制造的大型炼焦设备,有焦炉车辆联锁系统、焦炉车辆自动对位系统以及带位置检测和记忆功能的炉门装置,其焦炉控制系统控制精度比6m焦炉有了很大提高,达到国内先进水平。

  • 标签: 电气 人机界面 PLC 以太网总线
  • 简介:酒钢铁精矿极难有效沉降和过滤,滤饼水分高达15.5%以上,矿石性质进一步变差时可达16%以上,给精矿运输、烧结配料带来大的影响。本文从目前使用过滤、浓缩设备及工艺状况进行分析、试验,找出不足与问题,提出改进建议。

  • 标签: 铁精矿 浓缩 过滤 水分
  • 简介:对于冷轧轧机而言,AGC(自动厚度控制)、ATR(自动张力控制)、APC(自动位置控制)、ASC(自动板形控制)是四种最主要的控制。本文主要针对涟钢酸轧轧机板形控制方面存在的问题,通过消化吸收酸轧板形控制系统的相关原理和原代码程序,成功实现对板形的有效控制。

  • 标签: 板形控制 涟钢 自动厚度控制 位置控制 板形偏差 弯辊
  • 简介:铍箔经润滑冷轧后,表面会留有油污、污痕,经过有机试剂处理后,仍会有残留,铍箔的热处理是在高温下进行的,高温下铍箔表面极易被氧化。洗的目的就是为了消除铍箔表面的氧化铍及一些表面缺陷。试验证明,用同一种洗方法洗不同厚度的铍箔效果不同,其结果差异很大。对不同厚度的铍箔可采取不同的合理的正确的洗方法。采用合理的表面洗方法,可以将铍箔表面的油污、污痕及氧化铍薄膜除去。

  • 标签: 化学配方 酸洗液 洗漏 氧化膜 针眼
  • 简介:本文以40万吨/a铜冶炼项目及其生产监控需求为背景,简要介绍了横河多项目连接技术,并从软硬件配置、系统设置、CEbrrUMVP系统组态设计等方面详细论述了多项目连接技术具体工程应用方法。实际工业应用证明多项目连接技术把互相独立、互不影响的不同项目进行有机互连。实现整个生产系统实时监控的互操性,大大方便了生产管理,也使大规模控{扫《系统通过此技术将系统大为小、化繁为简。再有机整合。有效地降低了风险和成本。

  • 标签: 多项目连接 L3交换机 配置
  • 简介:厚板轧机机械压下制动装置为液压制动,使用一段时间后,液压制动装置经常漏油卸压,导致轧机在轧制力高的情况下辊缝变化甚至停机。为杜绝这种情况,通过对机械压下液压制动装置结构的分析,进行了国产改进,达到了预期的效果。

  • 标签: 厚板 压下 抱闸 制动装置
  • 简介:通过比较相同冷轧与罩式退火工艺下Mn-Si系和铌微合金2种汽车用低合金高强钢的显微组织与力学性能,研究微量铌在冷轧罩式退火低合金高强钢中的强化机理。利用OM、SEM、TEM和拉伸试验机分别对2种钢的的显微组织与力学性能进行了表征。对比分析表明:相对热轧板来说,2种钢冷轧退火板的铁素体晶粒和第二相析出物的尺寸都有所长大,导致了强度降低。相对Mn-Si钢而言,铌微合金钢热轧板和冷轧退火板中的铁素体晶粒和第二相析出物尺寸更细小,细小第二相析出物的数量也更多,在相同的延伸率水平下明显提高了强度。冷轧罩式退火板的强化机理分析表明,铌微合金低合金高强钢的主要强化方式是细晶强化和NbC的沉淀强化;研究认为质量分数为0.025%的铌时细晶强化更强烈。

  • 标签: 微合金化 强化机理 冷轧退火 析出物 高强钢 铁素体晶粒
  • 简介:概述了轧钢过程自动控制功能和在系统中采用IBMWebSphereMQ通信中间件的必要性。从队列和通道的类型与功能、通道的建立和运行、系统配置等方面介绍了MQ通信的过程,阐述了在系统开发过程中MQ中间软件的应用,应用的内容包括与MES系统间的通信、终端画面通信等。系统采用原型化开发方法,符合1580生产线的生产实际。

  • 标签: MQ 异步通信 队列管理器 队列 通道