简介:根据电解铝液的固有特点,简要地从化学成份确定、铝液精炼、连铸连轧工艺参数的优选等方面进行分析,对电工圆铝杆分等级生产等方面有一定指导意义.
简介:采用金相显微镜和电子探针对Φ75mm45圆钢热顶锻开裂缺陷进行了检验分析。结果表明,铸坯中含有的气孔在轧制过程中形成显微裂纹并扩展,是导致顶锻开裂的主要原因。
简介:用户加工GCr15轴承套半成品时,内壁出现裂纹,采用金相显微镜对裂纹进行了观察,发现裂纹两侧及尾端有全脱碳特征,靠近裂纹处出现混晶现象,分析认为裂纹产生于冲孔前,而冲孔过程的形变导致混晶。
简介:Q235圆钢在进行对焊时出现焊接不良现象,采用宏观特征分析、化学成分分析以及金相检验等方法对原材、半成品材的焊接区进行了分析。结果表明:Q235钢成分符合标准要求,造成焊缝接头不良的原因为局部加热温度过高,导致晶界熔化,破坏了钢的基体连续性。
简介:介绍了棒材厂开发50圆主轧线自动化改造的情况,此次改造为棒材厂以后成规模生产更大规格的圆钢打下基础。
简介:主要采用金相及SEM分析方法,对20Cr2Ni4A锻圆表面裂纹性质及产生原因进行了分析,结果表明锻圆表面裂纹是由于原材料存在表面夹杂/渣引起的。
简介:从表面纵裂形貌、结晶器冷却、过热度与拉速、专用保护渣、弱冷工艺等方面分析27SiMn圆坯表面纵裂成因,并从专用保护渣、拉速和过热度匹配、结晶器液面波动以及二冷配水等方面提出改善措施,以保证圆坯表面质量。
简介:对选矿厂细碎作业应用的美卓HP800圆锥破碎机的腔体形状进行改进,以达到高作业率,低事故率,高产粉率的效果。
简介:通过对MA1420A型万能外圆磨床夹具的改造,在保证原来的加工范围情况下,用最低的成本实现了精轧机导辊的修磨,降低了生产备件消耗,节约了生产成本。
简介:基于大直径6082铝合金圆铸锭在熔铸过程中容易产生气孔、疏松和晶粒粗大等熔铸缺陷,在对其化学成分进行优化的基础上,通过选择合适的铸造方法、合理的熔体处理方法以及晶粒细化方法,并合理搭配铸造速度、铸造温度和冷却强度三大铸造工艺参数,实现了生产符合后续挤压工艺要求的高品质Φ605mm6082铝合金圆铸锭的目的。
简介:日本冷轧不锈钢大厂日新制钢9月2日发布新闻稿宣布,将与宝钢集团等企业合计对合资公司“宁波宝新不锈钢有限公司”增资45亿日圆,用以增设生产设备,扩增冷轧不锈钢钢板产能。
电工圆铝杆生产工艺研究
45圆钢热顶锻开裂分析
GCr15圆钢内裂纹缺陷分析
Q235圆钢焊缝接头不良原因分析
棒材开发50圆主轧线自动化改造
20Cr2Ni4A锻圆表面裂纹产生原因分析
27SiMn圆坯表面纵裂成因及预防措施
HP800圆锥破碎机腔体改进研究
MA1420A型万能外圆磨床加工范围的开发
大直径6082铝合金圆铸锭热顶铸造工艺技术研究
日新制钢称联合股东增资宁波宝新45亿日圆