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  • 简介:7/8″(22.225mm)高温轴承钢钢在精研工序检查中发现,有若干钢表面有微小黑点和麻点。采用碳硫分析仪、等离子光谱仪、洛氏硬度计、维氏硬度计、金相显微镜、激光共聚焦显微镜及能谱仪对钢原材料、显微组织、硬度等进行检验分析,以确定其表面缺陷性质及产生原因。结果表明:钢表面点状或麻点状小黑点缺陷为腐蚀斑点,并非钢加工过程中产生机械加工缺陷。黑点缺陷是由于钢存放库房环境比较潮湿而腐蚀,是钢疲劳剥落疲劳源,必须预防和控制。

  • 标签: 钢球 缺陷 黑点 腐蚀斑点 机理
  • 简介:采用高频感应钎焊方法在TCA钛合金试样上制备WC耐磨层,研究了不同配比WC和钛基钎料混料钎焊工艺性以及耐磨层耐磨性,同时分析了钎焊热循环对基体组织影响。结果表明:采用不同配比混合耐磨填料时,随着钎料含量增加,耐磨层钎焊成形工艺性更好,在相同工艺下钎焊耐磨层中缺陷含量越少;随着混合耐磨填料中WC含量增加,其耐磨性也随之增加。大面积高频感应钎焊耐磨层时,对基体组织影响较大,对基体组织影响距离为:钎焊一次热循环为2mm以内,而钎焊热循环2次和3次时则在3mm以内。

  • 标签: 高频钎焊 TC4钛合金 WC耐磨层 耐磨性 显微组织
  • 简介:1Cr18Ni9Ti不锈钢头在焊接后经酸洗,表面存在粗糙腐蚀凹坑。通过采用S-3700N扫描电子显微镜、能谱分析仪、金相显微镜等对表面粗糙腐蚀凹坑进行成因分析。结果表明:头在焊接过程中产生了局部敏化现象,晶粒组织细于与之配合外套螺母组织,使得耐腐蚀性低于外套螺母,在酸洗去氧化皮过程中,外套螺母与焊缝区、接管嘴焊缝区之间形成缝隙,酸洗液中正负离子移动受到了阻滞,导致缝隙处发生严重腐蚀,最终表现为表面的点状腐蚀形貌。定期更换酸洗槽液,降低Cl-浓度,以及在酸洗过程中活动零件,可以减少该类腐蚀产生。

  • 标签: 1CR18NI9TI 酸洗 缝隙腐蚀 敏化
  • 简介:利用MaterialsStudio软件计算研究几种属于立方、四方、六方或单斜晶系等不同晶系典型硫化矿、氧化矿和含氧酸盐矿物表面断裂键性质,分析这些矿物解理特性,并建立表面断裂键密度与表面关系。结果表明:表面断裂键性质可以用来预测大部分矿物解理特性,预测结果与文献报道一致。对于某种矿物,表面断裂键密度与表面能成正比,决定系数R^2皆大于0.8,表明表面断裂键密度大小是决定表面关键因素。同时,表面断裂键数目可用来预测矿物表面的稳定性及表面原子反应活性。

  • 标签: 表面断裂键 解理 表面能 黄铁矿 闪锌矿 锡石
  • 简介:某型飞机太阳齿轮在进行超功率试验过程中多次出现金属屑报警,未停止试验,试验完毕后对其进行分解,检查发现轮齿表面存在剥落凹坑。通过宏微观观察、能谱成分分析、金相组织检查、硬度检测等方法对齿轮表面损伤进行分析,以确定该损伤性质和形成原因。结果表明:轮齿损伤为表面接触疲劳剥落,偏载导致轮齿表面局部应力过大是剥落产生主要原因。

  • 标签: 太阳齿轮 微裂纹 接触疲劳 剥落
  • 简介:4m^2电铲环轨工作表面发生早期剥离,本文对剥离环轨化学成分、显微组织及断口特征进行了分析。分析结果表明:环轨剥离断121形貌为疲劳断裂,其工作面淬硬层深度不足2mm,低于图纸技术要求4mm-5mm。淬硬层以外区域布氏硬度为200HB-204HB,也低于技术条件要求。环轨基体组织为粗大不均匀回火索氏体,铁素体呈网状、针状分布,属于热处理缺陷组织。环轨周向组织呈严重带状分布,材料中非金属夹杂物含量比较多。环轨早期失效属于交变接触应力作用下疲劳剥离,是由环轨热处理组织缺陷和材料中含有较多非金属夹杂物等因素综合作用引起

  • 标签: 环轨 剥离 淬硬层 非金属夹杂物
  • 简介:45钢外套螺母装配时发现表面存在笔直纵向裂纹。经后续排查,同批交付1069件螺母中有116件存在相似的表面缺陷。通过对外套螺母进行裂纹和断口宏微观观察、能谱成分分析以及金相组织检查,并结合生产工艺检查结果,最终确定了外套螺母开裂原因。结果表明:外套螺母开裂主要原因是原材料表面存在折叠缺陷,热处理淬火时在淬火应力作用下,裂纹由折叠缺陷起始并向厚度方向扩展;建议增加无损检测工序并严格工艺纪律管理,对此类故障进行避免和防范。

  • 标签: 45钢 外套螺母 折叠 热处理 脱碳
  • 简介:成品宽带轧制件主要质量指标之一是无表面裂纹、气孔、结疤、压折、非金属夹杂和其它缺陷.这些取决于坯料质量及热轧过程中带材表面破坏情况.

  • 标签: 带材轧制 提高带材 表面质量
  • 简介:1、引言在提高多层印制电路板层数同时,不断增加了对其可靠性和电性能要求,原来氧化、黑化处理技术逐渐被冷落,而“Cu/有机物”功能性金属(organsmetallic)表面处理,以增强附着力方法逐渐受到重视。这种方法有两方面的优点,一是使铜箔表面高低不平粗糙结构更强化,二是在铜箔表面上生成一层有助于增强粘接力功能性金属膜。所以有如此好处,主要是得益于采用新处理溶液在对铜箔表面产生微蚀作用同时并形成了有助于粘接功能性结构。

  • 标签: 表面处理 技术简介 有机物 粘接性 铜箔 CU
  • 简介:丁腈橡胶5080(NBR-5080)适用于制造在航空油料中工作活动或固定密封件和活门件,但HP-8B航空润滑油会引起密封件收缩造成密封件失效。采用NBR-5080表面施涂氟碳涂层方法提高其耐油性。通过对比分析丁腈橡胶与含氟碳涂层丁腈橡胶表面接触角、表面形貌、耐油件及力学性能等,研究丁腈橡胶耐航空润滑油HP-8B性能。结果表明:氟碳涂层NBR-5080表而均匀一致、耐油性得到改善、力学性能基本保持不变。

  • 标签: 丁腈橡胶 氟碳涂层 耐油性 润滑油
  • 简介:采取硬度检测、拉伸试验、金相检验和化学成分分析等方法,对不同铸造工艺HT250铸件表面孔洞缺陷进行调查与分析。结果表明:HT250铸件硬度明显低于国家标准要求,部分铸件抗拉强度不满足国家标准要求,金相组织中铁素体含量较高(珠光体含量低于85%),石墨粗大、不均匀,化学成分不满足企业标准要求。孔洞缺陷是其加工表面在高速切削力作用下,石墨块脱落并同时牵扯着周边铁素体一起塌陷下来,从而形成大小不等凹坑。

  • 标签: 孔洞缺陷 HT250 铁素体 石墨形态 金相组织
  • 简介:基于铸坯表面缺陷传承到轧材精确定位方法,开展铸坯-轧材缺陷间对应关系研究,以提高判断缺陷产生原因以及工序改进及时、精准性,并系统研究高线铸坯皮下气泡缺陷在轧制过程中演变行为,对其缺陷形态进行了检测分析。研究表明:所设计铸坯表面缺陷到轧材定位方法能精确地在轧材表面找到缺陷所在位置;铸坯皮下气泡对应轧材表面裂纹长度较短,且裂纹两端收敛,无明显过渡段,裂纹内部存在氧化物,裂纹两侧组织无异常流变,存在明显脱碳,这为企业改善铸坯表面质量提供了科学依据。

  • 标签: 表面缺陷 轧材 皮下气泡 演变行为 精确定位
  • 简介:在硅酸盐-磷酸盐复合电解质中添加羟基磷灰石纳米粉体和氢氧化钠进行改性处理,然后采用该电解质对医用镁合金丝材进行微弧氧化处理。研究电解质中氢氧化钠含量对镁合金丝材表面陶瓷涂层微观组织结构和性能影响。结果表明:对电解质改性后,镁合金丝材微弧氧化起弧电压大降低且氧化速度更快。镁合金丝材在添加2g/L氢氧化钠电解质中进行微弧氧化处理后耐腐蚀性能改善幅度显著。在模拟体液早期浸泡过程中,微弧氧化处理过镁合金丝材表现为缓慢且稳定腐蚀降解。在浸泡28d后,镁合金丝材表面的保护性陶瓷涂层尚未破坏,但浸泡60d后,镁合金丝材出现了显著腐蚀降解。

  • 标签: 镁合金丝材 羟基磷灰石 微弧氧化 耐腐蚀性能
  • 简介:通过光学显微镜、扫描电子显微镜、能谱分析等手段,分析了进气管座镀镉层表面的白色斑迹,并对生产过程中所用到F-35防锈油、7804抗化学润滑脂、铁锚352胶3种有机物进行了模拟试验,确定了进气管座表面出现白色斑迹原因。镀镉试片加速腐蚀试验和有机气氛腐蚀试验结果表明:铁锚352胶及其有机气氛会对镀镉层表面造成腐蚀,进气管座表面白色斑迹为铁锚352胶污染,镉镀层被轻微腐蚀,并未穿透,并进一步提出了涂胶固化后减少有机气氛工艺改进措施。

  • 标签: 电镀镉 白斑 352胶 有机气氛 腐蚀
  • 简介:直升机发动机滑油系统中,磁性屑末信号检测器末端插座搭铁片银铅焊料表面发现带有异味灰色生成物,采用红外光谱(FT-IR)、荧光光谱(XRV)、能谱(EDS)以及裂解气象色谱直谱联用(PGC-Ms)分析等方法,对生成物进行了分析。结果表明:生成物主要成分为酰胺类和酯类物质,酰胺类物质含量达13.70%(质量分数),导致异常气味产生。其形成原因为航空滑油进入检测器,与插座银铅焊料反应形成络合物。

  • 标签: 航空滑油 银铅焊料 络合 酰胺
  • 简介:航空发动机新机交付装机时,发现辅助齿轮箱下磁性检屑器铝合金表面异常,检屑器孔口及内部液体中出现大量白色物质。通过对磁性检屑器异常表面形貌观察、能谱分析、化学滴定法分析确认了磁性检屑器异常表面属碱性介质引起腐蚀,腐蚀产物为Na、Al形成盐类物质,以及Al、Mg形成Al(OH)3、Mg(OH)2混合物。通过滑油分析、发动机装配情况调查、APC-Ⅰ型水基清洗剂成分分析及加速模拟试验,证明造成磁性检屑器发生腐蚀介质为装配时进入齿箱APC-Ⅰ型水基清洗剂。

  • 标签: 磁性检屑器 腐蚀 铝合金 水基清洗剂
  • 简介:利用扫描电子显微镜、能谱仪、光学金相显微镜、光谱仪等仪器,对40Mn2锻造磨以及锻造坯料进行组织分析和化学成分测定,探讨了生产过程中锻造磨出现裂纹和心部孔洞等缺陷主要原因。结果表明:锻造坯料中存在较严重带状组织和缩孔、夹杂等缺陷;同时锻造磨淬火过程中热处理工艺参数不合理,形成粗大魏氏组织;建议在冶炼过程中添加去渣剂,在轧制生产过程后增加均匀化退火处理,在锻造生产中调整加热、冷却条件以避开魏氏组织生成区域。

  • 标签: 40Mn2 磨球 显微组织 失效分析 缺陷
  • 简介:本研究采用航空发动机TC4摇臂件为研究对象,对其开展振动光饰和喷丸强化,研究对比了零件表面毛刺、刀痕波纹、棱角倒圆、表面粗糙度、表面残余压应力水平变化,分析了两种不同工艺对零件表面完整性影响。结果表明:喷丸强化和振动光饰均能提高零件表面残余压应力,且效果显著;振动光饰能有效降低零件表面粗糙度,提高表面光度,但功效与工艺中磨粒大小、形状和时间有关;合理喷丸强化和振动光饰对提高零件表面完整性有明显作用。

  • 标签: 振动光饰 喷丸强化 表面残余应力 疲劳寿命 表面完整性
  • 简介:针对不同温度和时间加热后GH4169合金试样表面氧化色变化行为进行分析,对试样表面氧化色图片采集、描述方法进行探讨,并对试样硬度随加热时间变化进行了研究。结果表明:400~850℃加热后GH4169合金试样表面均有金属光泽,颜色变化较丰富且与加热温度和时间之间具有一定对应关系;900~1200℃加热后试样表面颜色差别不大,均无金属光泽并呈灰黑色;在加热时间相同情况下,400~800℃加热后试样硬度值差别不大,850~1200℃加热后,随加热温度升高试样硬度值下降较明显;根据试样实际情况,结合试样表面颜色、状态及硬度值变化可以为判断其经历温度环境提供可靠判据,在试样表面具有金属光泽且硬度值差别不大时主要以表面颜色和状态为依据,试样表面无金属光泽且呈灰黑色时则以硬度值为主要判据;此外,采用规范图片采集过程,利用设计印刷标准色谱对表面氧化色定量分析和UV加膜印刷技术能够较好地描述合金表面颜色变化及存在微小差异。

  • 标签: 高温合金 GH4169合金 氧化色 硬度
  • 简介:0引言铝合金板材轧制中特别要求表面质量.冷工序中,关于箭羽花纹(冷轧板缺陷)发生,及轧辊表面质量对板材表面性状影响,磨耗粉、润滑油特性等已有较多研究.另一方面,热轧工序中,发生辊面粘铝(轧辊表面粘附铝粉),该磨耗粉末再粘附在铝材表面,容易在轧辊表面与轧制板材表面发生热胶着等表面损伤.由于这样表面缺陷,对以后冷轧后表面质量也产生影响,所以,在热轧阶段防止表面缺陷是重要课题.

  • 标签: 中轧辊 热胶着 热轧中