简介:通过对焊接用钢ER70S-G的钢种特点的研究,得出浇注、吐丝温度以及冷却速度是提高ER70S-G内在质量关键.通过试制生产,提出相应的措施并获得良好的效果.
简介:稀土分离萃取槽在稀土萃取分离工艺流程中具有不可替代的作用,其质量直接影响生产。由于稀土分离萃取槽材质、结构的特殊性,要求对其制作质量进行重点控制。根据槽体制作技术要求,对焊接等施工重点质量控制点进行分析,保证了槽体制作按质按量完成。
简介:宜春钽铌矿机电车间铆接班采用下列工艺措施完成一个焊道熔火线开裂至整个母材的4m~3电铲铲斗修复任务。1.先用102不锈钢焊条打底,再用高锰钢焊条填满;2.在电弧切割的同时浇水冷却,以
简介:介绍了柱塞泵缸体的特点、制造工艺以及在各领域中的应用,重点叙述了双金属柱塞泵的现状及其发展趋势。研制轻量化柱塞泵钛/铜合金双金属缸体取代多年所用的钢铜合金双金属缸体具有重要意义。
简介:本文概述了金属板材爆炸焊接的机理和有关参数的选择,介绍了爆炸复合不锈钢中板的实践。
简介:基于采用无损检测对于机械焊接结构的重要性,分析机械焊接机构存在的缺陷,探讨射线无损检测、超声波检测、全息探测检测等无损检测技术在机械焊接结构中的应用。与传统的检测技术相比,无损检测技术可保证焊接结构的安全性和完整性,提高检测效率。
简介:本文通过对WJ-6铲运机铲斗受力分析、找出了铲斗损坏的主要因素,根据铲斗焊接性分析,选用焊接材料,对铲斗主要部位:铲刃、侧刃、斗底、横梁、侧壁的焊接修复工艺过程进行了阐述。
简介:通过分析井架用焊接H型钢生产的工艺瓶颈,在最大幅度节约投资成本的前提下,设计出成套出口石油井架用大H型钢的专用生产线。此生产线投产后,在产品质量达到要求的同时,成材率也达到95%以上,可以作为生产高精度井架用大H型钢的参考。
简介:介绍了内螺纹铜管拉拔成形法与焊接法两种生产工艺,并对其技术优劣进行了对比,提出了内螺纹铜管生产和技术的发展方向.
简介:分析不锈钢/碳钢层状金属材料焊接的难点及遇到的问题,详细介绍近年来针对不锈钢/碳钢层状金属材料焊接的研究现状,包括不同的焊接方法、焊后工艺研究、焊缝力学性能及组织的研究、过渡层焊接的研究、焊缝耐蚀性的研究及未来的发展趋势。
简介:为了研究国产特厚20MnNiMo钢焊接中的最佳焊接热输入以及在焊接过程和相应的热处理过程中20MnNiMo钢力学性能及组织性能的变化状况,实验选取了焊接热输入线能量分别为2.46、2.78和3.09kJ/mm进行实验。实验表明:20MnNiMo钢焊接接头断裂位置都是在焊接热影响区,并且随着焊接热输入的增大,试样的平均抗拉强度先减小再增大;随着与20MnNiMo钢焊缝的逐渐远离,金相组织的变化为由回火贝氏体、针状铁素体和先共析铁素体逐渐过渡到回火贝氏体,再到铁素体和回火贝氏体组织以及母材的回火索氏体组织。
简介:改进传统的手工电弧焊接方法,快速将轨道端头固定,选用适宜的焊接材料和配备简单的轨道外形石墨坯块,焊接轨道接头,并对轨道接头进行热处理,使焊接质量提高,有效降低轨道接头断裂。
简介:介绍了奥氏体焊缝组织及薄板在超声波探伤检测应用的主要难点,描述了常规扫描成像超声检测方法和相控阵超声检测方法两种检测方法特点,针对生产的4mm厚纯镍N6板材焊接组织采用两种方法进行探伤检测试验,选定检测设备型号、焊接方法及焊接参数,按照检测要求制备试验试块。通过检测分析得出,常规超声检测方法在较好的条件下,仍然对厚度、组织特性无法实现有效检测;相控阵超声检测方法能够明显的检测出薄板焊缝奥氏体组织缺陷。
简介:从资源再利用的角度分析了含铜污泥的处置及综合回收利用的问题,详细介绍了富氧侧吹浸没燃烧熔池熔炼工艺的流程及优势。使用该工艺处理污泥,铜的回收率达到95%以上,渣含铜控制在0.7%以下,熔炼烟尘可作为次氧化锌产品外售,废气可回收余热降低能耗,冶炼渣水碎后变为无害渣可作为建筑辅材外售,实现了污泥的综合利用。
简介:叙述了国内外改善焦炭质量的措施及采用措施后对焦炭质量的改善效果.
简介:根据建昌马道铁矿采场工程地质条件和采矿作业的的实际情况,对中深孔爆破参数进行了优化,强调了与爆破相关的几项工作。通过实践,提高了中深孔爆破质量。
简介:日前,由中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所冯安生研究员主持编制的行业标准《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》,经“全国国土资源标准化技术委员会矿产资源节约集约利用分技术委员会”提交全国国土资源标准化技术委员会审查通过,由国土资源部2015年第4号公告批准、发布,于2015年4月1日起实施。
简介:本文简要介绍了贵冶电解车间历年年修恢复生产后,阴极铜质量下降的问题。经过系统分析找出其原因,详细阐述了解决问题的年修方案及实践成果。
简介:太钢热连轧商品材,其宽度精度存在宽度偏差较大的问题。本文运用六西格玛方法,分析造成热连轧商品材宽度精度不稳定的原因,并进行试验设计,针对性地实施改进,达到了热连轧商品材宽度精度稳定控制的目的。
简介:详细介绍了棒材轧制的现场要求和轧制过程的保产措施。棒材轧制技术使月生产能力增加16%,故障换辊时间减少75%;而且成品公差减小,晶粒组织细化且均匀,机械性能更适合于直接对接。
提高焊接用钢ER70S—G质量的研究
稀土分离萃取槽焊接质量控制要点
焊接修复4m~3电铲铲斗
柱塞泵缸体焊接工艺研究现状
浅述不锈钢复合中板的爆炸焊接
无损检测技术在机械焊接结构中的应用
WJ-6铲运机铲斗焊接修复工艺探讨
石油井架用非标大H型钢焊接生产线
内螺纹铜管拉拔成形法与焊接法工艺和技术比较
不锈钢/碳钢层状金属材料焊接技术研究现状
焊接热输入对厚壁20MnNiMo钢焊缝性能的影响
电弧焊焊接工艺在吊车梁轨道接头检修中的应用
超声无损探伤检测在纯镍N6板材焊接中应用研究
含铜污泥的处理及综合利用方法
提高焦炭质量的途径
提高中深孔爆破质量的实践
矿产资源综合利用技术指标及其计算方法发布
提高阴极铜质量的年修实践
运用6σ方法提高热连轧商品材宽度精度
棒材轧制中提高作业率的方法和措施