简介:本文介绍了生产能力计算公式的确定以及进行生产能力最优化的计算方法。
简介:结合热处理车间的生产实践,介绍了热处理生产线工艺流程、主体设备,重点分析了影响生产能力的几个主要因素——抛丸、炉子升降温、热处理工艺、冷床的局限性等。通过加强岗位操作工的技术水平,调整热处理生产工艺,避免突发事故的影响,优化生产计划等措施,使得整条生产线的生产能力得到了大幅度的提高。
简介:日本新日铁住金不锈钢公司(NSSC)旗下Yawata和Kashima厂铬系冷轧不锈钢薄板将恢复全产能生产,这类产品主要出口至亚洲地区,应用于汽车排气系统。
简介:本文描述了在生产管理分析计算机应用的开发调研以及在开发过程的技术问题、功能和取得的效果。
简介:分析了原料厂混匀矿供料系统存在的缺陷,由此制定了优化方案,方案实施后取得了良好的效果。
简介:针对热处理现有产能不能满足市场需求的状况,本文从目前现有设备条件出发,在不增加投入的情况下,通过工艺优化、设备改进,实现了淬火炉改为回火炉,与现有的回火炉进行双炉生产回火板,大幅度提高了热处理线产能。
简介:介绍了HONEYWELLR-150集散控制系统的主要功能,重点介绍了加热炉的燃烧控制方式及集散系统与MODICON984-785E的数据通讯过程。
简介:铸钢分厂轧辊生产仍停留在试生产阶段,存在的问题是耐磨性差,为提高轧辊质量,必须提高冶炼质量、改进生产工艺、建立轧辊的生产、检测、使用及信息反馈网络。
简介:本文较详细地介绍了电镀锌钢丝的生产工艺及其产品性能。
简介:阐述南钢360m^2烧结作业区利用系统论原理提高烧结过程稳定性所采取的策略和方法,以及取得的成果。
简介:针对21条供料生产料线台时产量达不到设计能力问题进行了原因分析,并开展了技术攻关。通过技术攻关,提高了台时产量,降低了电消耗,并提出下一步攻关方向。
简介:本文简要介绍了涟钢焦化厂粗苯工序生产过程中出现的一系列问题,并对出现的问题进行了详细地分析,采取了相应的改进措施,使粗苯工序生产逐步稳顺,洗油消耗降低,效率提高,取得了良好的经济效益。
简介:通过RH顶枪吹氧实践,将钢水中富余的硅氧化生成SiO2,脱除至渣中,使钢水硫、硅含量由偏上限或超标准降低到目标内控,其他元素尽量少氧化,达到精确控制钢水硅成分的目的。
简介:1概况我厂生产的6-20mm一般强度A、B级船体用结构钢板先后通过中国(CCS)、英国劳氏(LR)、德国(GL)、美国(ABS)、挪威(DNV)、法国(BV)、韩国(KR)船级社以及日本海事协会(NK)的工厂认可。1996年船板产量达32618吨,共1841个炉号。一次性能
简介:介绍南钢180m^2烧结作业区现状,通过采取加强原料准备、强化混合料制粒、提高混合料温度、采取偏析布料等措施,实现厚料层烧结,使得烧结工艺技术指标及烧结矿质量明显提高。
简介:根据选烧当前使用原料、燃料的种类及实际库存,结合进料情况,在满足综精质量和高炉对烧结矿质量需求的前提下,当外部条件变化及主机检修时,通过优化选矿和烧结用料结构,即保证了生产顺行,又降低了生产成本。
简介:我公司中型轧钢厂是以开坯为主的中型厂,轧机布置形式为φ650×2/φ650×2两列四架。目前随着下道工序用坯量的增加,我厂开坯产量不足已经显得越来越突出。方坯和薄板坯的品种更换频率高,使得每一个品种生产周期缩短,即生产刚开始转入正常,便又面临着大换辊,形成一个不良循环,这限制了我厂开坯产量的提高,造成备辊量增加,辊耗加大,生产组织比较被动。为此,我们决定
简介:本文介绍了针对棒材厂二车间生产的弹簧扁钢的质量问题进行的工艺优化,主要是改进了中轧孔型及输送辊道,提高了弹簧扁钢的质量及成材率。
简介:由于市场对轮胎的需求越来越大,因而对回火轮胎钢丝的需求亦随之不断加大。为面向市场组织生产高附加值的产品,我高线厂于1997年对回火轮胎钢丝所用的线材(72A)进行了技术攻关,并试生产成功。
简介:本文介绍了4~#连铸机生产工艺优化的具体措施。采用新技术,实行工艺优化后,铸坯实物质量显著改善,为转炉品种研制和开发创造了条件。
浅谈中板厂的生产能力计算
提高热处理炉生产能力的因素分析与措施
新日铁住金铬系冷轧不锈钢薄板恢复全产能生产
生产管理分析系统的开发
混匀矿供料生产系统的优化
热处理双炉生产回火板的生产实践
集散系统在小型加热炉生产中的应用
铸钢分厂轧辊生产情况
电镀锌钢丝的生产
用系统稳定理论指导360m^2烧结生产
供料生产运输系统提高台时产量降低电耗技术攻关
粗苯生产改进与优化
RH脱硅生产实践
浅谈我中板厂的船板生产
厚料层烧结生产实践
坚持经济配料,降低生产成本
矩坯生产方坯工艺改造
弹簧扁钢生产工艺的优化
72A线材生产工艺初探
4~#连铸机生产工艺的优化