简介:本文简要介绍了涟钢焦化厂粗苯工序生产过程中出现的一系列问题,并对出现的问题进行了详细地分析,采取了相应的改进措施,使粗苯工序生产逐步稳顺,洗油消耗降低,效率提高,取得了良好的经济效益。
简介:为了达到两段冷床的同步运行,常规方法是利用PLC计算冷床转动的角度来给定速度来实现,但这种方法由于冷床角度的计算不准,时常造成冷床的错位,影响了正常生产。在酒钢100万吨生产线建设中我们对冷床的同步控制采用了一种全新的同步控制方法:将1#冷床电机为主,2#冷床电机为从,在传动中做主从位置跟随系统,更好的实现了冷床的同步控制。本文主要论述的是冷床的同步控制方法。
简介:通过对中型轧钢厂螺纹钢负公差生产工艺的优化及生产过程的控制,生产出符合国家标准要求的螺纹钢;螺纹钢的负公差率得到提高。
简介:针对热处理现有产能不能满足市场需求的状况,本文从目前现有设备条件出发,在不增加投入的情况下,通过工艺优化、设备改进,实现了淬火炉改为回火炉,与现有的回火炉进行双炉生产回火板,大幅度提高了热处理线产能。
简介:本文介绍了2005年热轧带钢厂生产的优质窄带钢的质量状况,针对出现的质量问题制定了改进措施,通过实施,取得了阶段性成果,并在后续生产中继续改进,使优质窄带钢的质量得到提高。
简介:本文分析了500热带φ650工艺由于采用新规格的连铸坯轧制233与273系列带钢存在的问题,叙述了改进与完善的方法与措施及取得的效果,对改进前后相关数据进行了计算分析,并指出了仍需进一步解决的问题。
简介:我厂采用130mm×240mm的连铸坯生产20#槽钢,通过对孔型的改进,金属在孔型中变形合理,分配均匀,轧制稳定,获得满意的成品尺寸,同时能实施负偏差轧制,节约了金属、降低了消耗,收到了良好的经济效益。
简介:本文叙述了棒材厂一车间小规格螺纹钢的工艺选择、试轧时出现的问题和工艺改进以及对切分技术的成果分析和切分技术的展望。
简介:铸钢分厂轧辊生产仍停留在试生产阶段,存在的问题是耐磨性差,为提高轧辊质量,必须提高冶炼质量、改进生产工艺、建立轧辊的生产、检测、使用及信息反馈网络。
简介:本文较详细地介绍了电镀锌钢丝的生产工艺及其产品性能。
简介:伊发AB与北欧钢铁厂合作进行了一项提高钢包自流率的试验。这种全新方法为:在开浇前先采用浇口吹氩技术,这样可使引流剂烧结层、底渣和其它堵塞物被气压击碎达到清理浇口的目的。伊发自七十年代中期以来,取得了钢铁
简介:针对烧结机单辊溜槽的刮料块和挡料块易受冲刷频繁损坏的问题,对其结构和材料进行了改进,使得烧结机作业率提高2.5%。
简介:本文主要论述了干熄焦排出旋转密封阀常见故障的原因和改进建议。
简介:通过RH顶枪吹氧实践,将钢水中富余的硅氧化生成SiO2,脱除至渣中,使钢水硫、硅含量由偏上限或超标准降低到目标内控,其他元素尽量少氧化,达到精确控制钢水硅成分的目的。
简介:原测速装置设计不够合理,已成为全连续轧制整套设备正常运行的一大障碍;新型测速装置结构合理,紧凑,能较好地反映轧制电机的运动状态、反馈电流值稳定、准确。
简介:新日本钢铁公司名古屋厂从降低精炼成本和改善高级别钢洁净度的观点出发.改进了二次精炼设备的功能。
简介:针对导缆器易磨损高压电缆,降低其使用寿命的问题,对导缆器滑轮、隔板进行了改进。改进后高压电缆的使用寿命大大提高,取得了良好的经济效益。
简介:宽厚板厂精轧机上的机架辊装置,投产初期故障多,使用周期短,通过分析机架辊缺陷并加以改进,故障大大减少。
简介:GG-1A型高压开关柜在工矿企业和电力系统广为使用,常用配套的操作机构有CD10Ⅰ、Ⅱ型、CD14型电磁操作机构和CT6、CT8弹簧操作机构等。我们在涟钢一系列技术改造项目中,生产的GG-1A型高压开关柜配用CT6弹簧储能机构联动整组
简介:本文介绍了转炉炼钢厂液压剪的使用情况,围绕造成油缸泄漏的原因进行了分析,并提出了相应的改进措施。
粗苯生产改进与优化
浅谈棒材生产中冷床同步控制的改进
中型轧钢厂螺纹钢负公差的生产改进实践
热处理双炉生产回火板的生产实践
优质窄带钢质量改进
500热带φ650工艺的改进
20#槽钢孔型的改进
切分技术的应用与改进
铸钢分厂轧辊生产情况
电镀锌钢丝的生产
改进钢包自流率方法的试验
烧结单辊溜槽体的改进
旋转密封阀故障分析及改进
RH脱硅生产实践
小型连轧电机测速装置的改进
二次精炼设备功能的改进
电缆卷盘导缆器故障分析与改进
轧机机架辊的缺陷分析及改进
弹簧储能机构控制回路改进实践
液压剪的使用现状与改进措施