简介:头盆不称一般是指胎头与孕产妇骨盆大小不相称,又称为狭义的头盆不称,而因胎头位置异常所导致的头盆不适应,则称为广义的头盆不称。在头位难产中,头盆不称最为常见,若处理不当,易对母儿造成严重危害。1引起头盆不称的原因
简介:1前言随着焦炉使用炉龄的增长,上升管因石墨堵塞,老化严重必须更换;否则,荒煤气抽不出去,炉门冒烟冒火严重,影响焦炉生产。焦化厂一炼焦以前及二炼焦更换上升管、桥管及阀体时,采用25t吊车来配合吊装。
简介:受钢铁行业不景气影响,国内焦炉大都采用延长结焦时间的方法来降低焦炉负荷。通过对19月份焦炭冷强度的分析发现,焦炉负荷降低导致了炉头温度降低,生焦量增加,并造成了焦炭冷强度的波动。笔者采用分类取样的方法探讨了Ⅰ类焦比例对冷强度的影响,并最终确定了炉头温度是焦炭冷强度波动的主要因素。在采用炉头补偿加热后,炉头温度上升60℃左右,焦炭耐磨指数M10下降0.3%。
简介:本文介绍我公司高炉因结瘤部位不同而采用不同方法的降料面操作技术。实践证明:不同情况下采用不同方法与传统方法相比,能准确地把料面降到所要求的位置,而不致于因炉顶温度过高烧坏炉顶设备。
简介:对5~#高炉后期操作与维护进行了总结和分析。通过精料和合理的操作制度、风口喂钛精线、炉缸加高压水、热负荷在线监测、加强铁口维护等措施,达到了高炉后期稳定、顺行、安全生产的目的。
简介:高炉操作者其实非常清楚高炉的最大能耗在于燃料,降低高炉的燃料比即可节能。但他们往往苦于受现有条件的制约,如何在保障高炉顺行的前提下,能够降低燃料比。其中制约最大的因素就是原燃料条件,经验表明高炉操作受原燃料的影响程度达70%,改善原燃料条件,能够带来显著的节能效果。但在价格因素、地域物流等综合因素的影响下。
简介:Dofasco公司的PCA系统已成功应用于在线故障检测,而且在检测不正常浇铸方面,PCA监控系统可提供对报警的解释,有助于操作员加深对工艺的理解。
简介:5kV电缆头与进线零序互感器接触处产生拉弧放电,造成主电机控制系统经常报警,影响正常生产。经专业人员规范制作电缆头绝缘,解决了拉弧放电现象,主电机控制系统运行正常。
简介:4#高炉自2004年10月份开炉以来经过几个月的操作实践和摸索,在逐步调整的过程中,实现了高压操作技术,并确立了与之配套的各种工艺操作参数,在创造良好的技术经济指标的同时,成功地实现了高产低耗的目标。
简介:通过优化KDON-10000/10000型制氧机制氩系统的操作工艺,摸索出了一些切实可行的制氩操作方法,对提高氩产量和提取率有一定意义。
简介:炉身上部结瘤,导致上部布料的不规则,从而影响到初始煤气流的分布,故必须以调整合理的初始煤气流分布为基础,配合相应的裴料制度,才能做到结瘤炉型的稳产、高产。
简介:本文从炼轧厂炼钢工序板坯5~#连铸机的设备和控制原理出发,对开浇过程中存在的引锭杆下窜问题进行了分析,提出了解决办法。
简介:2500m^3高炉采用了当今国内一系列先进的新技术、新工艺、新设备,经过开炉前的精心准备,科学实施开炉方案,高炉顺利投产并快速达产。其后,很快进入强化冶炼阶段,通过创新思维,加强管理,摸索出了一套适宜铜冷却壁薄炉衬高炉的上、下部操作制度,高炉生产水平迅速上升,开炉仅半年,各项指标均创历史记录,达到国内一流水平,实现高产、稳产。
简介:合理的操作炉型不仅是高炉冶炼的必要前提,同时也是保障高炉长寿和取得经济效益的根本保证。而高炉的炉型状况则是通过监测炉体各点温度、计算热负荷并加以分析得出结论的。对炉型判断得越准确,就越容易取得高炉操作的主动权。下面通过近三年
简介:总结了我厂推行焦炉车辆自动化操作的步骤;着重介绍了系统中的自动化操作功能,并以推焦车为例分析了自动化操作程序。另外,还介绍了自动化操作系统服务器及客户端的主要功能,以及系统网络功能;重点分析了该系统在生产过程中的应用及故障处理方法。
简介:3号高炉在原燃料条件日益恶化的情况下,通过多次试验,在超高炉渣碱度操作上取得突破,使高炉稳定顺行,各项技术经济指标得到很大的提高。
简介:通过加入锰矿来处理炉缸堆积,清除炉墙粘结,达到高炉稳定、顺行的目的。
简介:1前言1.1高炉长寿的必要性炼铁技术在日益进步,冶炼强度不断地提高,而我厂300m~3级高炉一般在生产3~5年便需停炉大中修,按通常计算,若高炉寿命缩短一年,吨铁成本上升5~8元,增加一年,吨铁成本下降4~6元,可见,高炉的寿命对经济效益的影响相当可
简介:介绍中板厂切头剪换刀装置换刀控制过程,分析液压系统不同步且锁不住的原因,提出改进措施和建议。
简介:介绍了焦化厂为提高炉头温度,在蓄热室内外封墙之间采用硅酸铝纤维毡进行密封保温的方法,并阐述其实践效果。
浅谈头盆不称及处理
煤车安装简易升降杆更换上升管
炉头温度对焦炭冷强度影响的研究
浅论高炉降料面操作
5~#高炉后期操作与维护
高炉低燃料比操作研究
创新监控技术 改善连铸机操作
35kV电缆头放电原因分析及处理
4~#高炉高压操作技术的探索
制氧机氩系统的操作与维护
炉身上部结瘤的操作实践
5~#板坯连铸机引锭杆下窜原因的分析与解决
2500m^3高炉强化操作实践
加强炉体监测 维护合理操作炉型
推行焦炉车辆自动化操作实践
3号高炉超高碱度炉渣操作探讨
4#高炉锰矿洗炉操作实践
从高炉的操作制度谈高炉长寿
切头剪换刀片装置抬升缸液压系统分析
硅酸铝纤维毡密封保温对炉头温度的影响