简介:摘要:常减压装置污油回炼,对装置的防腐及生产造成了很大的影响。常减压装置最有效的防腐手段就是工艺防腐,一般都采用“一脱三注”。通过对两套常减压装置的含盐、含水合格率分析,发现进行污油回炼对电脱盐脱水合格率无明显影响,但会导致电脱盐脱盐率的下降。另外当电脱盐脱盐效果较差时,加重塔顶的腐蚀,因此脱盐合格率的下降,也会导致中和剂、缓蚀剂用量的增加。建议一是选择适合混炼原油的破乳剂。二是污油进行有效处理,油、泥、水分离后,清油进行回炼,减少对回炼装置的生产操作影响。三是中和剂缓蚀剂的注入量要根据塔顶铁离子含量及pH值分析结果、设备检测结果来进行调节。
简介:摘要:介绍了全国首套加工俄罗斯原油的550万吨/年常减压装置自优化开工规程实施后,通过热源集中与原油换热,使换热热源热量前移,切实提前提高了原油入初馏塔的温度,缩短了脱水时间。同时常压炉的进料温度升高,减少了常压炉的燃料用量,降低了开工能耗 。增加脱水阶段切泵次数及提高脱水标准,已便积存在备用泵及管线内的存水及早脱除,并及时判断脱水合格,缩短了开工时间。电脱盐罐提前送电及达到温度后再投入破乳剂及注水,避免原油脱水不净,造成常压塔带水影响开工进程的问题,实现了装置顺利开工,使开工时间缩短到40小时以内,节省了开工时间和开工费用。